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络合铁脱硫(CTS)工艺河北净琉高效脱硫溶剂运行问题分析

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硫磺回收装置尾气提标单元应用的络合铁脱硫(CTS)工 艺技术;阐述了工艺运行过程中出现的影响装置长周期安全环保运行的各项问题的改进措施,包括使用高效脱硫溶剂、CTS反应器升级改造、更换CTS单元循环溶液助剂、过滤机滤布优化调整和含硫尾气技术改造等。通过上述各项改进措施的实施,进入反应器的H2S浓度显著降低,反应器积硫粉突破的次数明显减少,循环溶液的各项质量明显提升,过滤机硫粉滤出量较改造前增加3倍,外排烟气实现长期超低达标排放。上述改进措施实施后较为彻底地解决了CTS单元各项运行问题,装置运行关键参数稳定,总硫收率提高,保证了硫磺回收装置安全环保长周期运行,可作为同类装置技术改造的参考。


CTS工艺是利用铁离子在液相中将H2S 直接氧化成单质硫,同时回收硫磺的脱硫工艺技术。 该工艺可处理含H2S的酸性气,具有H2S脱除率 高、操作弹性大、开工周期长等优点,可以保证装置外排尾气中H2S质量浓度小于10mg/m3,焚烧后 烟气中SO2质量浓度小于100mg/m3。
使用高效脱硫溶剂(高硫容抑盐脱硫催化剂)

硫磺回收装置使用了JLH高效脱硫溶剂,期间装置运行平稳,尾气达标排放,装置综合能耗显著降低15% 以上;进入CTS反应器的H2S含量显著降低,对缓解床层积硫粉和降低外排烟气SO2含量起到 积极的作用。使用高效脱硫溶剂后,在原料流 量稳定的前提下,CTS原料的H2S质量浓度由 300~400mg/m3降至120~150mg/m3,进入 CTS反应器的H2S减少60%~70%,系统硫粉生成量显著降低,为缓解后续CTS反应器床层 积硫粉和降低外排烟气SO2含量起到积极的作用。


IP属地:河北1楼2025-05-04 10:42回复
    络合铁脱硫催化剂固体


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2025-05-18 21:35
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