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【作品展示】四轴机械臂

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在开始之前呢,我一直在吧里是比较沉默的,默默的看看别人的帖子,伸手拿别人的资源,今天我也发发。
在这里我要感谢,seagull008,他的帖子“http://tieba.baidu.com/p/4228025116”,我是看了他的帖子开始做的。之前就一直想做当,看了别的作品是用舵机做总感觉很精度会很差,也看了dobot他们得精度高(宣传说精度很高),但他们用的是铝合金,感觉费用会很高,所以没有做,也没有买屌丝一枚米不多。所以看了seagull008的帖子,可以3D打印一个精度还可以(看视屏的),决定开始做,之前一直在做3D打印机,做过xyz、三角洲、scara结构的,对marlin固件坐标转换有了解,所以固件还是有信心改出来。在做scara的时候总感觉mega2560,性能不够就在网上找资料发现有arm级但都不提供源代码,后来发现有一个smoothieware是开源的用的是32位的LPC1768芯片,性能有了打印的表面质量上去了,我做的机械手也用这个芯片。
精度高一些可以做成一种模块设计的主体,3D打印、激光雕刻、绘画写字、机械手、自动吸盘、小铣刀等,设计成可更换的,一个个模块,需要什么模块就装什么模块。从图中可以看出。这样就可以实际做一些事而不是仅仅的更像是一个玩具。
我设计机结构是参考seagull008发的贴子里的结构,我用的是带行星减速的步进电机,本想可以提高精度,后来发现一百多的有间隙精度没有提高反而会降低精度,有高手的可以提提意见。先上图写了一推了,有人看不下去了。

这一张是渲染图,渲染的很一般吧。从图中可以看出行星减速不进电机,还有模块化快速接头。

由于是,零时想发的,图片不多也乱,还望大家见谅。固定我不用螺钉,我用卡箍,这种是美式卡箍,和渲染的不一样,开始一样的后来发现一用力就开裂,所以找了卡箍代替很好用。大臂上用的是强力卡箍,可以卡的更紧。

小臂的上面。

为了消除反向间隙,加了弹簧,效果很一般,好像没什么差别。


同步轮不用打印的,用激光切割的,精度会高一些。


底座用平面滚针轴承,这结构我想了很久,找了很多资料才设计出来,先在给大家看看。




这是之前设计的底座,刚性太差,被我抛弃了。


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2026-01-24 05:42:20
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之前做的scara


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最新改进版。


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不想再回复了,回复的很多都被度娘删了。。。。。。。。


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2026-01-24 05:36:20
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新的零件到了,组装完毕,调试,还是不能达到预期的效果。


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减速比要大,我目前的减速比是,1:25还需要增大,减速机构不能有反向间隙,直接影响精度。


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底座和大臂于小臂的刚性对精度影响较大,设计需要特别注意,小臂的长度最好小于等于大臂,如果小臂比大臂长太多,有时求解的姿态比较特殊,很容易超调。


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目前的方案,不是很理想,后面我分享一下。


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需要图纸的留下qq邮箱。


2026-01-24 05:30:20
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